臥式加工中心加工(gōng)誤差與機械精度(dù)調整分析
發布時(shí)間:2019-08-31 瀏覽次數:1507次(cì)
在實際加工(gōng)過程中,影響工件加工(gōng)質量的因素很多。在實際生產中,加工過程(chéng)中的誤差會使零件(jiàn)質量達不到(dào)標準,從而導致質量問題。99久久免费国产精品久久加工中心整理的這篇文章從實際出發,對(duì)臥式加工中心的加工誤差(chà)進行了分析,找出(chū)了誤差部位,調整了機械精度,介紹了調整步驟和結果。
臥式加工中(zhōng)心;加工誤差;機械精度調整
機床使用時間過長(zhǎng)、維修工作不到(dào)位、局部磨(mó)損等一係(xì)列原(yuán)因都會造成零件問題,影響加工效率。此外,刀具磨損和夾具定位(wèi)精度的誤差也會影響實際加(jiā)工。為了保證工件加工質量,有(yǒu)必要根(gēn)據實際(jì)情況進(jìn)行更準確的分析,並(bìng)從中尋求(qiú)解決方案。機械調試過(guò)程中應運用相關的思想,調整和控製機械精度(dù),使加(jiā)工後的工件符(fú)合(hé)標準,質量合格。下一步是調整測試和精度。 下麵99久久免费国产精品久久加工中心以實際案例來分析一下,希望(wàng)能幫到廣(guǎng)大機修師傅。
一、臥式加工中心實際情況分析
根據實際情況,以某加工廠為例,該單位內具有一台大型臥式加工(gōng)中心,主要加工工件為拖拉機箱體上(shàng)的軸承孔零件,除此以外(wài)另加工定位銷孔,屬於精加工範疇。近階段設備加(jiā)工過程中常出現誤差,工(gōng)件精度方(fāng)麵亦存在問題。針對其實際情況進行測量分析,發現該設(shè)備由於工作時間較長、工作強度較大、維護手段不到位等因(yīn)素使得設備中的各項問(wèn)題逐(zhú)漸發生[1]。根據工件要求及工藝要求可發現加工中心中的各項參數出現誤差,如各軸線與前端麵的垂直度變化(huà)、前後兩端麵的平行度變化等。此兩部(bù)分(fèn)的工藝要求分別為0.06mm/0.20mm,但實測(cè)結果中卻發現加工中心的參數不符,分別為0.10mm/0.24mm。
二、 加工(gōng)誤差成因分析及誤差檢測
若想對加(jiā)工誤差成因進行分析,首先需針對實際展開研究,根據加工平台運作原理分析問題成因與誤差所在。實際(jì)加工過程中,機床結構為(wéi)動柱型,主軸箱於y軸滑台上做上下移動,同時帶動y軸立(lì)柱於z軸滑台前後移動。加工過(guò)程中,兩組軸承孔於z軸中進行前後運動,B周工(gōng)作台回轉調頭鏜孔,前後兩端麵為主(zhǔ)軸於運作過程中的銑削加工,經y軸與x軸的插補運(yùn)動[2]。將工件誤差進行(háng)分析,結合x、y、z軸的架構可發現y軸立柱與(yǔ)z軸底座之間的關係,即軸線(xiàn)垂直(zhí)度出現誤差。由此能(néng)夠得出工(gōng)作台麵移動平行度方麵的問題,即b軸工作台麵平行度(dù)存(cún)在問題,z軸與x軸垂直度、y軸與z軸垂(chuí)直度存在問題。
明確問題後,針對實際情況進行進一步檢查。此過程匯總所使用的相關檢測工具為方尺、方箱、主軸心棒及百分表杆磁力座。首先為測定主軸精度(dù)的相關測驗,測驗過程中將主軸心棒(bàng)、磁力座分別安裝於(yú)主軸(zhóu)與工作台麵中,百分表(biǎo)與主軸心棒(bàng)產生些許(xǔ)關聯。移動z軸檢驗具體數值,發現(xiàn)參數符合標準,無問題[3]。隨後展開細(xì)節方麵(miàn)分析,具體操作(zuò)步驟為將距離主軸段較近的(de)一點作為檢驗點,通過不斷改變徑向跳(tiào)躍數值確定主軸精度是(shì)否符合標準。首先(xiān)將(jiāng)徑向跳躍數值設定為0.01mm,檢驗後符合標準。隨即更改數值,變為0.02mm後發現其仍符合標準。隨後進行(háng)多(duō)次試驗,不斷(duàn)更改標準後發(fā)現(xiàn)皆符合(hé)具體要求。因此得出上母線符(fú)合標準、主軸精度合格的結論。
隨後檢測B軸工作台與Z軸間的平行度,檢測開始前應針對檢測條(tiáo)件展開處理,方(fāng)便檢測展開。首先將工作台表麵清理幹淨(jìng),去掉毛刺(cì),可采用利用油石(shí)打磨的方式展開;隨後為於主軸(zhóu)上安裝檢驗(yàn)設備,設備為檢驗心棒;最後將表針置於工作台表麵,些微壓住即可。檢測由(yóu)工作台麵上方的主軸頭(tóu)部分開始(shǐ),首先檢測平行(háng)度。平行度檢測過程中發現平行度偏移數值符合要求,隨後展開x軸工作台麵相(xiàng)關狀況分析,平(píng)行度亦符合要求。隨(suí)後移動z軸,發現偏移數值過大,說明平行度超差;最後將b軸旋轉180°,發現偏移數值方麵相似性較大,平行度(dù)亦超差。由此可判(pàn)斷問題成(chéng)因出於主軸與工作台間的關係於z軸中超差,需盡快修複以免繼續(xù)影響加工。後續步(bù)驟中,按照此(cǐ)類方式繼續檢驗z軸與x軸之間的垂直度、y軸與z軸(zhóu)的垂直度可發現兩類數據皆超差,就(jiù)此確定誤差來源(yuán),並選擇較為有效(xiào)的手段展開機械精度調整。
三、機械精度調整步驟
以調(diào)整(zhěng)y軸與(yǔ)z軸的垂直度工作為例,調整過程中較為重要的一點即為工作準確性,結合實際展開分析,y軸與z軸垂直度、z軸與(yǔ)x軸的垂直度可同時調整。調整過程中應首先注意鑲條間隙,將鑲條間隙消除,避免其帶來的影響。結合(hé)實際展開分析,鑲條間隙使設備之間的間距(jù)擴(kuò)大,進而導致平(píng)行度、垂直度受到影響。隨後(hòu)根據(jù)測試過程(chéng)匯總得出(chū)的誤差值方向(xiàng)進行偏斜判斷,確(què)定偏斜方向後展開調整,將z軸地腳螺栓鬆開,過程中需注意緊固螺母的作(zuò)用,根據z軸與x軸的偏斜方向尋找支點,將千斤頂(dǐng)頂緊。頂緊千斤(jīn)頂後觀察百分表變化,注意觀察百分表(biǎo)讀數變化(huà),於實際範圍內觀察讀數變化,不斷移(yí)動x軸,計(jì)算垂直度(dù)。計算過程中需注意實際狀況,使相關數據符合參數要求即可。需要注意的(de)是,調(diào)試z軸的過程中需注意打(dǎ)開防護罩,將調整後的導軌支撐塊通過旋緊調整螺釘的方式向(xiàng)內作用力,從而使立柱支撐起,判斷調整量是否符合要求。
當調整結束後,需結合實際進行試加工,確定調整工作是否(fǒu)有效。結合實際展開分析,相關過程中出(chū)現的對(duì)應事件應以(yǐ)實際為主,將工件進行(háng)加工的同時注意具體數據,進行較為精準的測量。獲得加工零件後,對零件進行測量過程中發現零件各項要求均滿足工藝需求,各孔軸線於前端麵的垂直度、前後兩端麵的平行度皆符合工藝要求中的0.06mm/0.20mm需求,分別為0.06/0.18。
四、結束語(yǔ)
99久久免费国产精品久久精機總結的這篇文章,結合實例,分析了臥式加工平台加工(gōng)零件過程(chéng)中的誤(wù)差,並通過試(shì)驗分析了(le)誤差產生的原因。最後,采用(yòng)機械調整來調整誤差,保(bǎo)證加工的穩定性。結合(hé)實際生產,當水平加工平台出現誤差時(shí),應根據實(shí)際情(qíng)況進行檢測,並(bìng)根據機床(chuáng)結構和加工工藝的數據選擇相應的解決方案,以解決誤差。盡快保證正常生產(chǎn)。